大唐湘潭電廠(2×600MW+2×300MW)水運碼頭輸煤程控系統(tǒng)
大唐湘潭發(fā)電有限責任公司位于湖南省湘潭市東南方向的板塘鄉(xiāng)象形村,地處湘江右岸。煤碼頭工程主要承擔水運燃煤的運輸,包含一艘囤船,四條普帶機線,一條管帶機線,以及輔助設備。原水運輸煤一直采用就地手動操作,運行操作、維護極其不方便。2010年初大唐湘潭發(fā)電有限責任公司招標進行煤碼頭程控改造,采用PLC控制,由湖南先步信息股份有限公司中標承擔完成。
控制系統(tǒng)結構框圖如下:
原PLC系統(tǒng)方案:采用信號相對集中控制處理方式,控制范圍包括M1——M4、管帶機皮帶及附屬設備?,F(xiàn)場I/O信號先進入就地轉接箱,而后電纜統(tǒng)一進入遠程站。為了節(jié)約IO點數(shù),皮帶的多個拉繩、跑偏等裝置均分別接一個控制點位。
系統(tǒng)投運一段時間后,出現(xiàn)一些問題:
1)水運碼頭PLC系統(tǒng)于2011年11月起經常出現(xiàn)皮帶綜合保護故障信號,引起皮帶跳機,第一時間也無法發(fā)現(xiàn)跳機的根本原因。經過認真排查,后分析為皮帶沿線4對跑偏開關其中一個跑偏開關就地存在感應電干擾,導致輸煤系統(tǒng)運行出現(xiàn)故障。
傳統(tǒng)跑偏開關信號接入方式采用信號一根電纜串接,一旦出現(xiàn)類似單個跑偏出現(xiàn)故障,跑偏開關無法定位,檢修人員將無法對干擾點進行快速及時處理。
2)水運碼頭系統(tǒng)設備防塵等級較低,現(xiàn)場灰塵多,需要定期進行除塵、除灰,否則元件容易發(fā)生短路故障,采導致設備燒壞。
3)皮帶的多個拉繩裝置均分別接一個控制點位,現(xiàn)場一旦有某個拉繩裝置動作,運行人員無法分辨是是哪個拉繩、檢修也不方便。
2、現(xiàn)場總線改造方案
針對以上情況,我方與甲方經過討論,后決定以現(xiàn)場總線控制技術對原輸煤工程進行改造,①現(xiàn)場一次傳感器IO方式經SSPCU1206改造成總線方式,可以消除感應電干擾;②所供總線產品防護等級到IP67,非常適合輸煤惡劣環(huán)境;③現(xiàn)場總線可以精確單個定位傳感器信號。
原系統(tǒng)共計四個遠程站,分別配置四塊主控單元。SSPCU主控單元代替原西門子通信模塊。針對現(xiàn)場設備,為每一個被控對象設置一臺現(xiàn)場總線分控單元,布置于工藝設備廠提供的就地電控箱旁邊。
本項目采用交鑰匙方式,甲方要求我們在輸煤設備檢修間隙完成改造工作。
現(xiàn)場實地考察與專工交流,配置主控與分控單元清單如下:
實施過程:
水運碼頭PCU總線控制系統(tǒng)采用組態(tài)、智能控制器主控單元SSPCU4020、分控單元SSPCU1206相結合的控制方式,完成對水運煤碼頭監(jiān)視、運行操作。上位機主要完成對系統(tǒng)設備的操作,系統(tǒng)運行參數(shù)的顯示、計算、報警;主控單元SSPCU4020接收上位機操作指令,通過CANBUS總線控制現(xiàn)場的分控單元SSPCU1206智能控制器(IP67)實現(xiàn)對現(xiàn)場設備所有設備進行采集、監(jiān)控及聯(lián)動保護,同時將從現(xiàn)場采集到的信號經過處理以后通過以太網提供給上位機。
詳細步驟:
1)M1皮帶沿線安裝分控單元SSPCU1206、布置CAN總線、電源線,信號通過硬接線輸入SSPCU1206,同時通過1206輸出信號。
2)布置保護箱,ET200遠程站通信正常情況下,配置主控單元SSPCU4020D模塊,測試CAN總線通信。
3)SSPCU4020D與SSPCU 1206通信正常以后,測試上位機組態(tài)。
4)逐步改造M1——M3皮帶、皮帶沿線一次傳感器設備改為總線方式。
安裝SSSPCU1206安裝支架,布置PCU1206電源電纜、通信電纜。
5)邏輯測試。
改造完成一條皮帶后,應立即抓緊時間測試主控制器與總線的通訊和工藝邏輯測試,若不能在規(guī)定時間完成,可先切換至以老程序暫時運行以保證生產。若通過測試,即采用新邏輯完成控制。
6)整機聯(lián)調。
聯(lián)鎖進行水運碼頭所有設備的控制,保證系統(tǒng)安全可靠。
7)畫面優(yōu)化升級。
優(yōu)化動畫畫面,減少內存消耗,讓計算機保持良好的運算速度。
下位機采用SSPRO編程軟件,確認沒有問題更新全部的監(jiān)控計算機。